Artan enerji maliyetleriyle, fabrikada enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarında fırsat noktasının, hava üretim ve dağıtımında olduğu belirlenmiştir. Mevcut durum analizinde kompresör set değerinin 7.3 bar ve harcanan elektrik enerjisinin 1042 kwh olduğu görülmüştür. 5N1K, beyin fırtınası, balık kılçığı teknikleriyle kök nedenler bulunup, ilgili aksiyonlar alınmıştır. Proje başlangıcında %10’luk iyileşme hedeflenmiştir. TPM yaklaşımıyla, basınçlı hava üretim ve dağıtımındaki verimlilikte süreklilik, hava kaçaklarının azaltılması, hızlı müdahalenin yapılması, kompresörlerin tek merkezden ve çalışma koşullarının optimum olduğu alandan yönetilmesi, optimum set basıncıyla çalıştırılması, ring tesisatı kurularak basınçtaki dengesizliklerin giderilmesi, elektrik enerjisinin online izlenebilmesi, hava kaçaklarının periyodik takibi projenin kazanımlarıdır. Proje tamamlandığında, kompresörlerin basınçları 6.3 bara getirilerek %14, harcanan elektrik enerjisi 803.6 kwh’a düşürülerek %23’lük iyileşme göstermiştir. | |